Ciao McMax, allora capisco i tuoi se e ma, ma sono più semplici di quanto credi: una sera guardando filmati su youtube relativi a upgrade di torni paralleli ho trovato il video di Sbinf e sono andato giù di brutto, acquistando tutto il materiale da lui gentilmente linkato da Amazon sul video, in cui era già diversa la scheda joystick; poi ovviamente ho dovuto trovare il software ed è qui che è accaduto l’inghippo, ma sai comè quando hai passione, ti getti e in qualche modo poi risolvi le mancanze.(anche perché 80-90 % del progetto è concluso, adesso spero che il 10 % non blocchi tutto :D
Ho però nel mentre chiesto aiuto ad un altro mio collega che sa programmare Arduino, lui mi ha spostato i pin come vedi nel’immagine sotto da sofware, partendo dalla versione software di Sbinf ha spostato i tasti come vedi sotto, per il momento non ho tagliato piste e devo ancora togliere i tasti A e B.
Si accende il tutto, schermo perfetto e contrasto perfetto, è tutto collegato, motore, encoder, driver, stepper alimentatori etc, posso entrare nei menù, modificare e fare esc o reset, impostazioni già regolate sul mio tornio (1200 passi/giro encoder e 800 passi/giro stepper) però il problema che ho adesso è l’encoder, facendolo girare con il trapano non da segni di vita nel display, nel menù ad es “Velocità mandrino” nulla accade, vorrei chiederti se sono necessarie 2 resistenze di Pull-UP come ho letto in giro (di cui ignoro la funzione/definizione) e se si di che dimensione e dove vanno poste, a meno che non sia l’encoder difettoso, oggi cmq il mio amico ci dà un occhiata perché teme siano i cavetti di collegamento che ho acquistato su Amazon, lui dice di scarsa tenuta/qualità, io propengo più per encoder difettoso; tra altro come si fa a vedere se è difettoso? Serve un oscilloscopio?
Ti posto anche lo schema della mia scheda che si chiama Funduino.
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