Ho finalmente fatto delle prove usando il Brooks come rettifica, e devo dire che la modifica ha portato veramente un grosso miglioramento.
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Considerate che la superficie in lavorazione era uguale a quella laterale, con tutti i segni di frese piu' o meno profonde e con il solito difetto della mia fresa che taglia "storto" ( cioe' da un lato della fresatura e' 1 centesimo piu' alto dell' altro ).
Come si nota c'e' ancora un po' di "chatter" ( vibrazione ).
Ho verificato che ora il problema e' sulla colonna che regge il motore.
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I movimenti piu grandi ( e parliamo di alcuni decimi ) sono nella direzione "avanti-dietro" mentre sul laterale c'e' poco ( sotto il decimo ), ma c'e'.
Siccome la colonna e' imbullonata alla paratia posteriore, ed e' una barra da 20mm di diametro credo si tratt del gioco sui due bolloni e comunque influisce anche la flessione della barra.
Devo inventarmi una soluzione. Pensavo di modificare l' aggancio della barra, da due bulloni ad un blocco forato, a sua volta imbullonato sul retro ( come peraltro prevede il progetto originale ) o addirittura passare ad un sistema a due barre ( da barenare insieme alla parte mobile per garantire l' allineamento millesimale delle parti fisse con quelle in movimento ).
Uu altro problema che devo sistemare e' la regolazione in altezza della mola. Ora c'e' una barra filettata da 10*1,25 ( sinistra ) che non mi consente di spostarmi con precisione se non di centesimi.
Data pero' la poca potenza e rigidita' devo poter controllare meglio la regolazione per non rischiare di spostarmi in basso di cosi' tanto che poi la mola si blocca.
Finito questo, devo decidermi a dargli un motore un po' piu' potente ( e magari piu' veloce), ma per questo potrei sfruttare il motore dell' affilatore LIDL che ho comprato, che fa davvero pieta', ma il motore si bulla di essere 500W.....