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una parte dl menu EDM
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la grossa C che supportera i rinvii del filo e subito dietro un mandrinetto inox portaelettrodi, e´collegato al cavo rosso che si vede subito dietro.
Certo la macchina a tuffo deve lavorare senza la C del filo e a filo con l asse del tuffo tutto alzato ossia fuori zona lavoro.
Sto tenendo montati entrambe nell´assemblaggio perevitare sovrapposizioni delle 2 meccaniche
ho assemblato gli assi ,le chiocciole antibackslash trovate da stampare su thingiverse si son rivelate un fallimento, dopo 10 min si son sgranate dovro´rifare il sistema con chiocciole metalliche.
Intanto oltre a stampare il box per il display ho sistemato un po´il firmware, il difficile non e´stato aggiungere i menu´e fargli fare il voluto ,nella sezione custom menu si puo´aggiungere quel che si vuole dargli un nome con cui apparire e un comando gcode da eseguire (ovvio se si vuol fare roba piu´complessa cé´da scrivere codice erio ma per ora per accendere spegnere e fare zeri e muover stepper tanto mi basta).
Il difficile e´stato levare controlli temperatura ,estrusione ecc che altrimenti la machina per certe cose va´ in errore e rimuovere i menu relativi alla stampa 3D, e´stato difficile poiche´son tutte funzioni interlacciate una colláltra e sono anche controlli che girano costantemente quindi togliendoli ho alleggerito pure un po´il carico al processore.
Con i nema piu´ciccitti che avevo l álimentatore da 12v era un po´basso ,ho alzato al max gli ampere dei driver ma non e´bastato, sostituito con uno da 19V che avevo,valore strano e praticamnte inutile!,vanno molto meglio, mi pare un compromesso accettabile per velocita´ e coppia.
E´bastato un solo motore per asse per muoverla, non e´rigidissima come struttura ma tanto carico e vibrazioni sono nulle.
Pr rilevare il corto mettero´un modulino WCS1800 e´regolabile e ha un úscita digitale questa attivera´ una procedura di retrazione della Z agiungendo il valore di retroazione ad un registro offset per la Z .
In questo modo la macchina non sbagliera´il totale delláffondo perche´cerchera´sempre di recuperare la quota aggiunta nel registro.
Tutto questo in teoria per ora e valido solo per il lavoro a tuffo.
Se taglio a filo pero´non so come fare o faccio in modo che vada in pausa e tocca a me svincolare il corto oppure dovrei far andare in retroazione X o Y ma come? dovrei trovare il modo di far tornare la macchina indietro di un movimento che pero potrebbe essere in X in Y o in entrambe e potrebbe anche essere un valore decrescente!
Insomma e´molto piu´compicato che a tuffo.
Sia a tuffo che a filo dovrei anche mettere un contatore in modo che se il corto persiste ,in sostanza la situazione e´irrisolvibile e bisogna intervenire a mano, la macchina entri in pausa cosi´da non perdere la posizione nel listato del lavoro.
Il tutto funziona stand alone ma anche con Repetier leggermente riconfigurato e personalizzato per questo tipo di lavoro.
Difficilmente faro´cose ripetitive, a tuffo vabbe´poca fantasia per il codice puo´andare anche in solitaria.
A filo volenti o nolenti sara´meglio farla andare collegata al pc che mi mostra il percorso e mi fa´capire meglio cosa sta succedendo